क्षेत्र में BLDC मोटर के 16

N

Nandulal

Guest
प्यारे दोस्तों,

मैं
1KW के लिए, XC866 पर 51 पोल BLDC मोटर (infineon) uC 120deg (48V, 45A) के BLDC मोटर नियंत्रक डिजाइनिंग हूँ.ऑपरेटिंग स्विचन आवृत्ति 13.3333KHz है.

इस नियंत्रक के साथ यह मुद्दा 70 RPM को करने के लिए 40 RPM की गति क्षेत्र में कंपन और उच्च श्रव्य शोर है.ऐसा लगता है कि, BLDC मोटर में, टोक़ और pulsating है, कम गति क्षेत्र कंपन और उच्च टोक़ में शोर कारण जाना जाता है.

इस शोर का स्तर कुछ इस उम्मीद से भी अधिक है.इसके अलावा, कोई गलत हॉल घटना CPU के द्वारा पढ़ा जा रहा है.हॉल संवेदक पहनाने रोकनेवाला मूल्य 2.2K फ़िल्टरिंग के लिए कोई संधारित्र के साथ है (जैसा XC866 में डिजिटल फिल्टर है).मैं 6.6KHz से 22KHz की आवृत्ति स्विचन पर शोर ही रह गया था नियंत्रक परीक्षण किया गया.इसलिए, मैं काफी बयान कि इस शोर को स्विचन आवृत्ति पर स्वतंत्र है बना सकते हैं.यह अजीब बात यह है कि, शोर खुली पाश में
भी आता है.

मैं चीनी मेरे साथ BLDC नियंत्रक बनाया है.इस नियंत्रक में, शोर बहुत उसी गति क्षेत्र के लिए कम है.यह 15.6 KHz आवृत्ति पर चल रही है.
AFAIK,
तो नियंत्रक R8C/Tiny uC पर डिज़ाइन किया गया है.इसके अलावा, मुझे लगता है कि वहाँ कोई चिकनी रूपान्तरण (Sinusoidal) स्विचन
चीनी नियंत्रक में किया जाता है की पुष्टि
की है.

मेरी धारणा है कि हाल के डेटा और उत्पादन में स्विचन के बीच चरण अंतराल के कुछ राशि जो इस शोर का कारण बनता
है / कंपन (यहाँ
अगर मैं गलत
हूँ मुझे सही)
plz हो रहा है.मैं बहुत ही इसके लिए सही कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ.

किसी को भी इस तरह के एक मुद्दे को पार करने से पहले आया है?क्या यह शोर के संभावित कारण हो सकता है?Plz मदद

---- Nandu

 
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नमस्ते,

यदि एक ही मोटर / संवेदक विधानसभा बेहतर
एक अलग ड्राइव के साथ काम किया, यह है कि आपकी समस्या अपने नियंत्रण पाश में है संभावना है.अगर यह आपकी मदद करता है नियंत्रक लाभ बदलने और देखने की कोशिश करें.

 
हाय Nandulal

मैं भी,
अब भी 180v पर यह परीक्षण, एक dsPIC30F3011 का उपयोग कर एक 3phase BLDC ड्राइव 300v 5 amp विकासशील हूँ.मैं जब कम रफ्तार से मोटर हिल के कंपन समस्या है.मैं इस cogging नाम है.यह टोक़ लहर द्वारा ध्रुव परिवर्तन के दौरान होता है.इसके अलावा स्थैतिक घर्षण समान कंपन का कारण बनता है.

मोटर का अच्छा गाते (श्रव्य शोर) दूसरे पहलू को PWM आवृत्ति से अलग के कारण हो सकता है.जैसा कि आप 20Khz से परे यह परीक्षण
किया है ने कहा, कि मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है.

नियंत्रण किस तरह की योजना आप का प्रयोग कर रहे हैं.?(Pi, PID, मोड सरकन ...)

कुछ comercial ड्राइव एक proportinal टोक़ / गति नियंत्रण पाश से पहले वर्तमान पाश का उपयोग करें.बेशक आप वर्तमान को मापने के लिए किसी तरह की जरूरत है.मैं यह cogging कम कर देता है.

मैं जो शोर बहुत बनाया मेरी ड्राइव एक स्लाइडिंग मोड नियंत्रण में है, और लागू किया
है सिर्फ
एक सीमित वोल्टेज के साथ काम किया.इसके अलावा मैं जो लेकिन बेहतर प्रदर्शन किया है कम स्पीड पर अभी भी vibrates और एक छोटे से गाती Pi नियंत्रक क्रमादेशित.दिलचस्प बात यह है कि मेरी
एक मोटर नियंत्रक के बिना इस छोटे गति का विकास नहीं किया जा सकता है.

आप सीधे अपने कार्यक्रम में मृत क्षेत्र मोटर समाप्त हो?

अपने हॉल संवेदक तारों में शोर के लिए जाँच करें, इस PWM मोटर coils के लिए भेजा विद्युत शोर का एक बहुत का कारण बनता है.कुछ पन्नी
के साथ अपनी प्रतिक्रिया तार और यह जमीन कवर, यह एक सभ्य ढाल agaist शोर कर देगा.

इसके अलावा हॉल संवेदक संकेतों के लिए उच्च गति comparators का उपयोग करने के लिए, के बजाय सीधे चायख़ाना
के uC में प्रयास करें.

आशा है कि इस मदद करता है

एलेक्स.

 

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